水利水电施工(2017年第5辑)
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5 系统后期改造

5.1 系统改造针对的生产任务

按业主要求,SOYO公路须在2017年6月底完工,如2016年1月正式开工进入赶工状态,工期为18个月。

工程量计算:级配碎石压实体积461500m3;沥青混凝土压实体积183808m3。经计算需要完成的两种(级配碎石和沥青分级料)骨料总需要量为自然堆积方量90.62万m3

计划2016年1月恢复生产,工期18个月,有效生产时间为15个月。

5.2 系统的改造方案

5.2.1 改造时间计划

改造计划从1月初开始进行基础施工,并在4月新设备和物资到达以前具备设备安装条件。计划4月底完成设备安装调试工作,5月全面生产。

5.2.2 改造基本内容

(1)增加1台细碎圆锥破(产能:210t/h)设备,替代或加强细碎的破碎能力。

(2)为15号皮带机加装转料皮带机,提高级配碎石的堆料高度。

(3)采石场下山道路铺筑混凝土路面,改善运输条件,增加运输安全性。

(4)同步敷设喷淋管道降尘,夜间灯光照明设施,仓库等基础建设。

5.3 系统改造方案的现场修改

2月,在改造的过程中,根据新增设备情况,先后进行了产能、设备兼容、级配平衡等基本技术指标分析。

5.3.1 产能基本技术指标分析

(1)产能分析。

1)系统四级破碎设备的工艺顺序及生产能力为:粗碎颚破300t/h→中碎圆锥破600t/h→细碎反击破565t/h→超细碎500t/h。根据木桶理论,该系统的总体产能取决于产量最低的设备,系统的总体产能为300t/h。该系统产能短板为粗碎颚破,这也是该系统无法达到设计产能500t/h的主要原因。

2)由于原计划改造没有改变粗碎的产能,新增设备安装后系统各级破碎设备的工艺顺序及生产能力为:粗碎颚破300t/h→中碎圆锥破600t/h→细碎反击破565t/h+细碎圆锥破210t/h×80%→超细碎500t/h。系统总体产能仍然为300t/h,月产量计算为5.7万m3/月,2016年5月投产至2017年4月,共12个月×5.7万m3/月=68.4万m3

(2)分析结论。由于改造计划用时4个月,且系统整体产能没有改变,导致了原计划方案已经无法达到90.62万m3的任务要求。

(3)指标的重新设定。

1)系统不做任何改造直接生产,依靠原系统5.7万m3/月的产能(此产能在历史生产中是得到验证的),基本满足任务要求,但是在1月如果没有执行,就过了时效期。任何改造方案如果超过6月,都超过了系统产能长板,都是不可行的方案。

2)在时间不可逆转、5月才能投产的前提下,有效的解决办法就是在原计划方案的基础上新加装1台颚破(型号:PE-750×1060,产能130t/h),尽快弥补系统的产能短板粗碎,直接有效地提高系统的整体产能,达到不小于7.55万m3/月,才能满足任务需求。

(4)加装1台颚破(型号:PE-750×1060)后产能计算。

1)加装这台颚破后,系统各级破碎设备的工艺顺序及生产能力为:粗碎颚破300t/h+130t/h→中碎圆锥破600t/h→细碎反击破565t/h+210t/h×80%→超细碎500t/h,系统总体产能为430t/h。

2)双班8h制每月计算产量=78394m3≈7.84万m3。计划5月投产:7.84万m3/月×12个月=94.08万m3,满足要求。

5.3.2 新增设备兼容性分析

(1)计划方案主要的改造就是解决反击破的维修成本和检修量问题。通过改变设备类型解决磨耗成本,减小检修量,从而达到连续生产的效果。但是在核实新买圆锥破碎机的产能的时候,发现此圆锥破无法达到预期效果。上道工序中碎圆锥破生产能力超过设计生产能力,生产能力为600t/h。第一筛分车间过筛大于37.5mm的超径石含量经试验测得最大值为46%,那么进入细碎的最大料流为600×46%=276t/h。根据过去的使用经验,设备产能往往达不到铭牌产量,圆锥破碎机GP220的铭牌产能为210t/h,预估实际产能为210t/h×80%=168t/h<276t/h。

(2)通过上面分析,可以看出新增加圆锥破碎机GP220,不能彻底解决磨耗成本、检修量的问题,无法替换细碎反击破,且无法独立融入系统。

(3)解决办法为:三台设备联合使用同一料仓,共同承担细碎生产。新加圆锥168t/h+反击破260t/h=428t/h>细碎最大料流276t/h,联合使用满足系统要求。

5.3.3 分级料生产的级配平衡分析

系统经过改造,5月份开始生产,每月7.84万m3,基本满足强度要求。但抗风险能力低,如果不进行级配平衡分析,容易造成沥青分级料4.75~9.5mm这一级配缺少,导致有效产量不足。

在级配平衡调整中,绝对的平衡是不存在的。工艺调整追求的是更加接近平衡,更加接近生产需求。2011年级配碎石级配曲线如图1所示。

根据历年生产试验结果可见,如果不利用调节料堆对级配进行调整,将得到的沥青分级料级配比例见表3。

表3 实际生产级配比例和配合比比例对比表 %

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由表3可见,如果不利用调节料堆对级配进行调整,4.75~9.5mm这一级配的骨料所占比例会很小。如果通过超产的方法来满足生产需要,超产率为(0.307-0.152)/0.152×100%=102%,超产率极大,超产28.05万m3。因此必须利用调节廊道进行调整。

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图1 2011年级配碎石级配曲线图

通过改变工艺线路对级配进行调整,级配会更加趋于平衡。沥青骨料生产工艺设计图如图2所示。

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图2 沥青骨料生产工艺设计图

通过在第一筛分加装9.5mm×9mm的筛网,通过对9mm以上骨料在巴马克的重复加工,可以重复得到9mm以下的骨料,弥补了4.75~9.5mm这一级配的不足。

通过试验结果进行理论分析结合历史生产经验,制定合理的工艺线路及早审定筛网计划,避免无用配件浪费资源及无用试验行为,也是沥青分级料顺利生产的必要条件。

5.3.4 现场修改建议

(1)在原计划改造方案基础上立即加装1台颚破(型号:PE-750×1060),有效地提高产能。

(2)三台细碎设备(2台反击破+1台圆锥破GP220)联合使用同一料仓,共同承担细碎生产。

(3)制定合理工艺线路,对沥青分级料级配进行平衡调整,避免错购筛网造成经济损失尤其是时间损失。通过技术分析,避免不必要的重复试验。

5.3.5 改造工作节点

(1)原计划方案改造工作在2016年5月20日完成。

(2)独立加装的颚破(型号:PE-750×1060)在2016年6月20日完成。

5.4 系统改造后的生产情况

(1)生产能力情况。改造工作在2016年5月20日完成,系统恢复生产,由于新增颚破安装尚未结束,产能短板还未弥补。系统产能大约5.5万m3/月。独立加装的颚破(型号:PE-750×1060)在2016年6月20日完成。产能短板得到弥补,产能达到7.5万m3/月以上。

(2)三台细碎设备联合使用同一料仓生产,反击破承担80%的料流,新增圆锥承担20%的料流,磨耗得到了一定缓解。

(3)采石场下山道路铺筑混凝土路面,运输条件及安全性得到较大提高。