现代化工HSE装置操作技术
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三、化学灼伤事故

1990年5月31日,某磷肥厂硫酸喷溅致重伤1人,轻伤2人,直接经济损失3万余元。事故发生过程为:厂组织人员安装酸泵,准备从运酸槽车上卸硫酸。5月30日10时,他们将酸泵运至运输站。5月31时17时,安装好电动机、电线与酸泵后进行空载试机3次,交流接触器都跳闸,酸泵密封处冒烟,不能使用。又派3人到现场修理。修理工用手扳动泵轴,认为没有问题。2名工人用14#铁丝扎2圈接头,安装完毕后,4人离开现场,2人在槽车上。听到试泵命令“合”,电工合上电源开关,不到30s,1人从槽车上跳下,边走边用地面积水洗伤处。另1人也从槽车上跳下,其头部、面部、上肢、胸部、下肢等多处被出口管喷出的硫酸烧伤,造成烧伤面积35%,深度Ⅲ度烧伤,双目失明。另外2名轻伤人员也送入医院治疗。

(1)事故原因

①酸泵附件有缺陷,空载试机3次交流接触器都跳闸,仍然冒险动转。

②酸泵出口铁管与软塑料管没有接好,致使软塑料管与铁管脱开,使硫酸喷到操作人员身上。

③操作人员没有穿戴耐酸的工作服、工作帽、防护靴、耐酸手套、防护眼镜,违章作业。

④工作环境恶劣,现场照明差,操作人员试泵时未远离现场。

⑤缺乏急救常识,没有用清水在现场先冲洗处理,使受伤人员伤势加重。

(2)预防措施 不穿戴齐全个人防护用品者,不准上岗。加强领导、车间主任、安全员的工作职责,杜绝违章指挥、违章作业,严禁设备带病、冒险运转。加强运酸槽车的管理,配备良好的酸泵和其他设备,输送酸之前,先用水试压无问题再打酸并配备安全意识好的人员进行操作和管理。电器、设备、闸刀、线路严格按照电器管理规程进行操作,不准随意拆除和更改。